So, habe den Motor auseinander genommen und die Sensorplatte neu befestigt, die war nämlich lose und die Sensoren waren nicht genau genug ausgerichtet.
Die Kabel waren leider auch zu kurz und eingeklebt, so das ich ein bisschen fiddeln musste.
Die Sensoren habe ich gerade gebogen und so ausgerichtet, das sie präzise zwischen Statorköpfen sitzen und Bündig nach Außen hin abschließen.
Das Anlaufen ist jetzt in beide Richtungen recht gut, bei ca 300mA gehts los.
Im Minimum Drehzahlbereich hat der Motor im Lauf ab und an kurze Aussetzer/zucker, ich vermute, das die Lage Erkennung der Sensoren mal kurzzeitig nicht ganz sauber ist.
Die Glocke eiert bei meinem Motor und sie fängt im mittleren Drehzahlbereich an zu schwingen und wird fies laut. Wenn man das so lässt, fallen erfahrungsgemäß eventuell irgendwann mal die Magnete raus.
Da ich eh vor habe um die Glocke das Laufrad zu setzen, hoffe ich, das ich damit die Glocke ein wenig stabilisieren kann um ein Schwingen dieser zu verhindern.
hier noch ein Paar Detail Fotos