Blackout H - Film und FPV Copter

Oh, das hört sich ja nicht so gut an :(
Habe mir das Set auch bestellt, ist aber noch nicht da.
Ja, dann testes es mal, aber ich weiss auch nicht, da fehlt voll der Druck. Ob es am Lipo liegt "Gen Ace 1300 3S 25C" weiss ich nicht, aber eher nicht.
Denke nur, wenn ein Regler nicht ok ist, dann müsste das Teil doch trotzdem am Anfang genug Power haben. Aber ob es an den Reger oder am Motor liegt wäre noch gut zu wissen oder sogar an den Props.
Deswegen weiss ich nicht ob ich ein ganz neues Setup nehmen soll, eines wo passt wo ihr schon Erharungen habt.
 
Wenn ein Regler ne Macke hat und nicht voll aufdreht dann liefern die anderen auch nicht mehr, die FC versucht den Kopter ja in der Waage zu halten.

Regler hast du angelernt bzw im Multiwii die Gaswege für SimonK eingestellt?
Nur von einem Regler den Pluspol auf die Nanowii geführt?

Die Props sind normal OK, fliege ich an nem kleinen auch an 3S.
Die Motoren sollten auch genug Dampf haben was man so ließt.
Und Miato Motoren werden wohl keine Besserung bringen, da wohl baugleich zu den RCTimer.

Und der könnte wohl auch vom selben Band stammen wenn man sich Specs und Bilder so anschaut:
http://www.myrcmart.com/rcx-18062-2...hless-motor-best-for-200350-frame-p-7951.html
32€ für 4 Stück incl Versand - wird getestet.
 
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Regler hast du angelernt bzw im Multiwii die Gaswege für SimonK eingestellt?
Danke!
In der Multiwii habe ich die Ausschläge begrenz mit 1000 unten und 2000 oben. In der Gui gehen auch alle 4 Balken gleichmässig nach oben.
Aber muss ich sonst noch was beachten? Dann werde ich nur mal 2 neue Regler (die selben) nochmals bestellen, ev. geht der sogar unter Garantie. Werde die mal Anschreiben. Nur das Warten ist doof, wollte das Teil in 2 Wochen in die Ferien mitnehmen :(
 

snapon

Neuer Benutzer
Mein Set ist auch schon da,und bin gestern auch das erste mal geflogen auch noch nackt ohne FPV bin aber 10A Regler von RCX geflogen da sie etwas kleiner sind und besser in den LKTR250 passen .... Leistung an 5x3 Plastik fand ich extrem ok.
Gruß
 
B

Benutzer1106

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Alveran

Erfahrener Benutzer
Ich bin gestern mit meinen beiden kleinen mal draussen gewesen, beide fast das selbe Abfluggewicht, NanoWii, Bulltec SimonK-ESC und 5x4er HQ-Props, selber Lipo. Einziger Unterschied ist das auf dem einen Miato 1806 sind und auf dem anderen Tiger 1806.
Der kleine mit den Miatos kommt net aus den Pushen, die Miatos werden auch warm, wärend der mit Tiger' s sau gut abgeht und die Motoren eis kalt bleiben......woran es wohl liegen könnte???
Noja, jetzt muss der kleine mit den Tiger's erst mal repariert werden, der hat bei nem Flip im Horizont-Mode nen Drehwurm bekommen und ist eingebomt wobei vorher alles im Gyro-Mod super gelaufen ist
Servus

sag mal, ist es dir möglich die beiden Combos mal genauer durchzutesten?
Will mir nämlich einen ändlich aufgebauten Mini baun, und wollte eigentlich die 1806 Miatos verwenden.
aber nach deinem Bericht bin ich jetzt doch n bisschen verunsichert.
 
B

Benutzer1106

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hitec

Eigentlich Futaba.
@Ebola

Kurios... Ich hatte zwar keine zwei Quads zum testen, aber eben beide Motortypen gleichzeitig am Blackout und keinen Unterschied gespürt. Auch nach dem Umstieg, ich fühl nichts.

Hast du bei beiden Nanowiis dieselben MaxThrottle-Werte? Standardmäßig sind ja 1850 drinn, 1950 sollte man mindestens reintippen. Das löst nämlich genau solch ein Verhalten aus.
 
B

Benutzer1106

Gast
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Richard_

Erfahrener Benutzer
Mhh, ich bin auch derzeit in der Planungsphase für meinen Mini-H. Eigentlich wollte ich auch zu den Miatos greifen, da die Tigers ja quasi überall in Deutschland und Europa vergriffen sind und die Miatos knapp nen 10er weniger kosten. Bin mal gespannt was deine Nachforschungen ergeben. Was genau meinst du mit "aktiviert" bei den SimonK Reglern?

Hast du eventuell die Möglichkeit und Lust mal den Schub von beiden Motoren zu vergleichen, so wie hier gezeigt?

http://www.youtube.com/watch?v=GDuo8gmfn9k
 

hitec

Eigentlich Futaba.
Hab bei beiden nur SimonK-Regler "aktiviert" sonst nix.
Oh.

Die Nanowii geht bei Vollgas standardmäßig nur auf 1850 Schritte von 2000, um auch bei Vollgas einzelne Motoren noch um 150 Schritte zur Stabilisierung hochdrehen zu können. Das ist übertrieben, und viel zu wenig Maximalgas. War gerade eben nochmal im Garten testen, es geht sogar mit 1980 noch problemlos.

Edit: Nicht richtig, Unklar ob richtig oder nicht, siehe folgende Posts.

Noch zwei Fragen:
- Hast du die Fernsteuerungs-Knüppelwege auf 1000<->2000 pro Kanal eingestellt? (wichtig!)
- Hast du die SimonK-Regler via Nanowii oder via Fernsteuerung angelernt? (empfehle die Nanowii-Variante)
 
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schnellmaleben

Erfahrener Benutzer
Die Nanowii geht bei Vollgas standardmäßig nur auf 1850 Schritte von 2000, um auch bei Vollgas einzelne Motoren noch um 150 Schritte zur Stabilisierung hochdrehen zu können
Sorry, schon oft hier und dort gelesen, aber leider völlig falsch (no personal offense, hitec).

Ich zitiere die MultiWii/2.3 Output.cpp, Zeile 1427:
> motor = constrain(motor, conf.minthrottle, MAXTHROTTLE);
d.h. der Max-Wert der rausgeht ist MAXTHROTTLE, NIE darüber (Wer wissen will wie das mit der Regelung geht wenn alle Motoren auf Vollgas stehen schaut sich zwei Zeilen vorher an).

Der Sinn der Anlernerei ist einzig und allein dass sich FC und (alle!) ESCs auf einen gemeinsamen Wertebereich einigen. Bei den angelernten Max-Wert macht der Regler voll auf, egal ob nun 1500, 1850 oder 2100 angelernt wurde. In den MultiWii-Defaults steht 1850 weil der default bei einem NICHT angelernten SimonK Regler 1860 ist (siehe tgy-Quellcode...); in dieser Kombination hat man auch bei den default-Einstellungen hat volle Vollgas-Leistung. Wenn man per MultiWii anlernt, sollte MAXTHROTTLE aber auf bis zu 2000 erhöht werden, da erst dann der volle Wertebereich genutzt wird.

Wer keinen Lust hat das per Quellcode zu verifizieren kann es ja mal per Messgerät prüfen: Einen frisch/erstmalig mit Simonk geflashten ESC direkt an den Gaskanal hängen, zwischen 1860 und 2000 passiert nichts mehr auf der Stromaufnahme.
 
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B

Benutzer1106

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hitec

Eigentlich Futaba.
@schnellmaleben
Ah... Klar, macht Sinn, danke für die Aufklärung.
Was ich dann nicht verstehe ist, warum der automatische Einlernprozess der Multiwii ( #define ESC_CALIB_CANNOT_FLY ) die Regler standardmäßig auf 1000-2000 einlernt, wo doch der MAXTHROTTLE bei 1850 liegt. Das bedeutet ja, dass das Ding sich automatisch eine Leistungsdrossel einprogrammiert, wenn man diese Funktion nutzt? :confused:

@Ebola
Ja, teste nochmal und berichte bitte, würde mich interessieren woran es im Endeffekt lag.
 

schnellmaleben

Erfahrener Benutzer
@Hitec: Da hast Du recht, ESC_CALIB_HIGH steht auf 2000 (ich dachte bis eben genau auf MAXTHROTTLE), und ja, damit ist es doch eine Leistungsdrossel. Das was ich geschrieben habe stimmt also nur wenn man SimonK-Regler gar nicht anlernt, für MultiWii-Anlernen oder klassisch per Empfänger sollte man also doch MAXTHROTTLE erhöhen.
 

Micha1979

Erfahrener Benutzer
Einfach MAXTHROTTLE auf 2000 erhöhen !
Die Regler neu über den Wii Sketch einlernen.
Ab geht es dauert 5min
Auch wenn die Motoren nahezu gleiche schubwerte haben , ist doch nicht jeder copter gleich.
das heißt man muss schon etwas mit den Werten spielen um ein optimales Ergebnis zu bekommen !
Einfach wie oben beschrieben testen und sich freuen !
 

ThomasT

Erfahrener Benutzer
Also, wenn die Miatos warm werden, und dabei auch noch schlechtere Leistung haben, was ja irgendwie ein Widerspruch ist, dann ist wohl was ganz anderes im Argen als die MAXTHROTTLE Werte. Entweder die haben per se ein Problem mit dem Regler, dessen Firmware oder den Timing Einstellungen. Ich tippe auf zweiteres.
 
FPV1

Banggood

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