Hallo,
danke für die Antworten. Yaw Achse hat keine Spannung auf den Motor gegeben. Warum muss ich noch untersuchen.
Habe sicherheitshalber 2 Boards gekauft, anderes Board angeschlossen und geht. Habe V 1.31 von GLB.
Einstellung ist deutlich entspannter als bei AM. Auch mit nur einer IMU, also keine externe und 2te IMU auf off gestellt, schon sehr gute Ergebnisse nach wenigen Minuten.
Gimbal ist ein modifiziertes Gremsy H10 mit 18pol Motoren. Kamera wiegt ca. 3,6 kg je nach Objektiv.
Habe jetzt nur noch ein leichtes Vibrieren auf den Motoren. Sieht man im Data Display nicht aber man fühlt diese.
Muss ich noch ein wenig an den PID Werten fummeln.
Was mich wundert ist das die Motortreiber sehr warm werden. Motorstrom pro Motor ca. 0,5 A. Beim AM und ähnlichen Stromwerten werden die Treiber IC nicht annähernd so warm. Werde jetzt ein wenig einstellen und dann sehen was rauskommt.
Bin aber erst mal positiv angetan. Für den Preis extrem gut. Die YAW Achse erscheint mir bei starken Neigungswinkel besser stabilisiert. Hat schon mal jemand versucht die 2te IMU durch einen Schleifring zu führen ?
Ich brauche 360 Grad auf der YAW Achse ohne Anschlag, da Kamera und Kopter völlig autark laufen müssen. Das geht nur wenn Spannung und IMU über einen Schleifring laufen. Mir ist aufgefallen das AM wesentlich robuster am I2C Bus ist.
Beim Storm muss ich mit Ferritkernen in den Leitungen arbeiten, das brauche ich bei AM und gleichem Gimbal nicht.
LG Michael