Mein Beitrag zum 100 Dollar-Gimbal

Hallo zusammen,

ich habe diese Tage auch mein Gimbal von Goodluckbuy bekommen, anscheinend gibt es ein neues Design. Bei meinem Gimbal hat jede Motorphase einen separaten Mosfet, dabei dürfte es sich um einen SI4599DY oder baugleichen handeln.
 

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Hab zwar kein Vorgängermodell als Vergleich, aber meins funktioniert perfekt! Sehe auch eigentlich keinen Nachteil bei diesem Design, wird ja auch bei einigen anderen Controllerboards so gemacht.
 

multirotor

Erfahrener Benutzer
Hab zwar kein Vorgängermodell als Vergleich, aber meins funktioniert perfekt! Sehe auch eigentlich keinen Nachteil bei diesem Design, wird ja auch bei einigen anderen Controllerboards so gemacht.
Hallo Martin!

Ich hatte ja ein paar Beiträge vorher geschrieben, dass ich meinen Controller gebraten habe. Meine weiteren Reparaturversuche stehen noch aus, ich habe mir aber gestern schon zur Sicherheut ein Ersatzboard bestellt, welches statt der zwei großen ICs so aufgebaut ist wie deins mit den mosfets. Könntest du vielleicht mal die Standard-Settings aus der GUI exportieren, damit ich einen Anhaltspunkt habe, wenn ich mein Board auf das GoodLuckBuy Gimbal einstellen will? Es kann ja sein, das sich die Parametersätze nun verändert haben.
Das wäre top :)

Danke und liebe Grüße
Sven
 
Hi Sven,

hab das Gimbal jetzt erstmal nur out of the box getestet, kann mir ja aber bei Gelegenheit mal die GUI runterladen und einen Blick drauf werfen.
 

HSH

Erfahrener Benutzer
@Tomster
Alu hab ich nicht gefunden. Mußt aber aufpassen, die gibts für 8, 10 und 12mm Rohre. Ich hab mir mal 2 Sätze für 12mm geordert, mal sehen ob/was die taugen.
 

Tomster

Erfahrener Benutzer
Stimmt, da sollte man drauf achten.

Was soll damit nicht okay sein können?
Mal sehen, ob ich die auch irgendwie brauchen kann.

Bis dann
Tom
 

gil1

Erfahrener Benutzer
Habe das Gimbal erfolgreich im Ersttest gehabt, Plug&Play...keinerlei Probleme. Nun hab ich die Pitch Steuerung in Betrieb genommen, funktioniert auch auf Anhieb mit der MX 12HOTT. Jedoch habe ich jetzt minimales Wobbeln, was vorher nicht feststellbar war. Hängt das zusammen, kann das jemand bestätigen???
Ich kann momentan nicht fliegen, um die Ursache zu finden...
 

Freerider

Erfahrener Benutzer
kurze Freude....

Hey,

ich hab gestern das Gimbal zum ersten mal im Einsatz gehabt. Funktionierte auch super für 6min.

Wollte jetzt heute Mittag noch eine Runde drehen, doch das Gimbal lief nicht mehr.
Erst leuchtet die rote Lampe und dann binkt die grüne.
Die Motoren bleiben ohne Funktion.
Drück ich die rote Taste kurz blinkt die Lampe im einem langsameren Rhythmus weiter;
drücke ich sie länger blinkt die grüne Lampe schnell.
Betrieben wurde das Gimbal an 3s.

Hat jemand eine Idee was ich machen kann ?
Hatte das Board noch nicht am PC - kann man da was retten ?
Hat jemand evtl einen SW-Link für mich .. den hab ich hier mal im Thread gesehen, finde den aber nicht mehr.

Hoffe man kann da noch was machen ...

Gruß
Tom
 

Freerider

Erfahrener Benutzer
@gil1

Danke für den link !!
Stimmt mich leider weiter weniger heiter ... die GUI spuckt die Meldung aus, das der Sensor nicht verbunden sei.
Das Kabel ist aber nach wie vor gesteckt. Has es inzwischen auch schon abgezogen und das Kabel auf Durchgang getestet,
alles i.O.
Noch eine Idee ? Direkt anlöten - ich such noch die Lötpunkte, hab das neue Boarddesign ? oder mal versuchen wie GLB sich in so einem Fall verhält ...

Gruß
Tom
 

Freerider

Erfahrener Benutzer
soo .. sensor ist wieder da .. k.A. warum ...

nur bootet das Board jetzt nicht mehr richtig .. kann jetzt auch mit der GUI nicht mehr drauf zugreifen und mit dem Flashtools geht auch nichts mehr; daher ist meine Vermutung das der Bootloader in einen Fehler läuft... warum auch immer.
Wie kann man den Bootloader wieder neu aufspielen ? Geht das überhaupt ??
könnte gerade k...en

gibt es evtl jemanden der mir einen neuen Bootlader aufspielen könnte ?

Gruß
Tom
 
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iee168

Erfahrener Benutzer
Hallihallo,

auch ich bin ein (mehr oder minder) stolzer Besitzer dieses Gimbals. Am Anfang lief es super und hat keine Geräusche gemacht. Mittlerweile fiept es allerdings so übel (speziell der Roll-Motor), dass ich nach jedem Einstellen ein Klingeln in den Ohren habe. Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das fiese fiepen wieder loswerde?

Meine Ohren sagen schon mal: Danke^^

Ach, und noch eine andere Frage: Hat jemand schon einmal die NAZA drangesteckt? Irgendwie macht das an sich ja wenig Sinn weil die Naza ausgleicht, und das Gimbal mit dem Sensor auch... Mein Problem ist nur, dass ich über SBUS an die NAZA rangehe und deshalb gerne beide Achsen über die NAZA per Poti ansteuern würde. Da ist es am schönsten, wenn ich das Board direkt mit der NAZA verbinden könnte... Hat das schon jemand gemacht? Und wenn ja, wie rum müssen denn die Servostecker an die Pins angesteckt werden? Bei meinem Board gibts da leider keinen Aufdruck wo Masse, Signal und Strom sind...
 
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Joker222

Erfahrener Benutzer
Normalerweise ist Masse der untere Pin. Sprich der, der am nächsten zum Platinenrand liegt.
Die Beschriftung für Pitch und Roll steht bei mir oben und Signal/Spannung/Masse unten neben den Stiftleisten!
 
FPV1

Banggood

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