Knurrus Maximus FPV - Mein erster Nuri, der Bericht

waxpw

Erfahrener Benutzer
#42
Entschuldigt wenn ich meine Leser haben warten lassen.
Es gibt viel zu berichten.

Der Nuri ist fertig, ich habe habe Hilfe bekommen und innerhalb von zwei Tagen war er Flugbereit.
Dazu möchte ich kurz einen von mir geschrieben Post in Fy31AP Thread hier einfügen.


Code:
Nun ist es endlich soweit, ich konnte den Fy31AP endlich in Aktion testen und genießen.
Verbaut habe ich Ihn in den Knurrus Maximus, meinen Bauthread habe ich erstmal nicht aktualisiert weil mir der entscheidende Durchblick durch das neue Forum fehlt

Ich bin in meinen Leben noch nie Nurflügler geflogen, dementsprechend fiel der erste Start auch aus.
Der Motorsturz war so heftig falsch eingestellt dass die Nase bei Vollgas sofort nach unten ging.
Mein erster Gedanke war das die ganze Arbeit umsonst war und die Elektronik einen weg bekommen hat.
Zum Glück war nur die Nase etwas eingedrückt


->OK zweiter Versuch...
Diesmal wurde er gut geworfen, nur dreiviertel Gas er schoss sofort nach oben, die Ruder waren hyperempfindlich jeder Millimeter Bewegung am Knüppel kam wie Vollausschlag am Modell an.
Geschätzte 100m erreicht, Gas raus und gegen den Wind vorfliegen...
Dann versuchte ich mich ein wenig mit dem Steuern auseinander zu setzen...
Wie schon gesagt Nuri fliegen ist ganz neu für mich...
Nach ein paar runden wollte ich es unbedingt wissen...

Auto Balance Mode---->Schon beim einschalten hat das Modell sofort einen Ruck gemacht und flog sehr linienförmig gerade aus.Ab und zu wollte das Modell nach links oder rechts weg.
Leider habe ich den Nullpunkt so blöd eingestellt dass das Modell immer eine Abwärtsbewegung eingenommen hat...wegtrimmen ließ sich das nicht...

OK, ABM wieder aus, RC rein....Vollgas und bis an die Sichtgrenze nach oben
Brille aufgesetzt und den Ausblick genossen....
Herrlich
Ich habe dann ein zweites mal den ABM Mode ausprobiert und konnte durch starke Ruderbewegungen auch das Modell gerade in der Luft halten und fliegen, lediglich in den Kurven musste ich wirklich viel Platz einbeziehen.
In unmittelbarer Bodennähe wollte ich nicht abrupt in den RC Mode gehen, deswegen habe ich die Kurven sehr lang gezogen ausgeflogen.

Gut, soweit machte es wirklich Spaß
ABER
Beim beschleunigen im ABM Modus mit Vollgas schaukelte sich das Modell in der Höhenruderfunktion sehr stark auf, ich hatte also in der Querrachse eine sehr abnormale Bewegung drin.
Mann sich das folgendermaßen vorstellen...Geradliniger Flug>Vollgas>und Höhenruder sehr schnell in Vollausschläge nach oben und unten.

Ich habe sofort das Gas rausgenommen, der Nur beruhigte sich sofort ich vermute das die Ruder am Fy31 zu stark eingestellt waren.

So als nächste wollte ich unbedingt wissen ob das RTL auch so funktioniert wie es sein soll...
Schalter umgelegt, in der Videobrille verfolgt Zack rum sofort zu mir zurück geflogen angekommen in den ACM Modus ein Kreis....Wahnsinn das Gerät
Mann muss dazu noch sagen....25km/h Grund Windgeschwindigkeit mit 40km/h Böen

Ich war sehr glücklich darüber dass das Geld gut investiert ist.


ABER!!!!
Jetzt kommt der kleine Hacken den ich leider nicht mehr ganz nachvollziehen kann, aber live aufgenommen habe.
Nach der Landung und Akku Aufladung ließ ich mein Kumpel fliegen...
Start im RC Modus bis an die Sichtgrenze, er nahm sich die Videobrille und ich gab Ihm die Fernsteuerung.
ABM War drin....er war fasziniert von der Leichtigkeit des Steuerns.
Schön...er flog ein Paar runden und war glücklich....

Er befand sich die ganze Zeit im ABM Modus er flog an uns vorbei und gab Vollgas, nachdem ich den Motor gehört habe fing sich das Modell wieder an auszuschaukeln

Ich griff sofort in die Fernsteuerung und reduzierte das Gas...Schaukeln war Weg
Keine 5 Sekunden später machte das Modell sehr steile Rechtskurven, mein Kumpel meinte er kann nicht steuern...
Ich riss im sofort die Brille vom Kopf und griff in die Funke.
Der Boden kam immer näher, das Modell bewegte sich mit sehr steilen Rechtskurven in Richtung Boden.
Steuern konnte ich komischerweise nur rechts einlenken und somit das kreisen verstärken...
Dadurch das ich Höhe ziehen konnte, konnte ich das Modell in sehr starken Steilkreisen halten...
Trotzdem kam der Boden immer näher ich sagte Ihm er solle gucken wo das Modell einschlägt, ich war auf den Absturz vorbereitet.
Mir ging in dem Moment die ganze Arbeit und das viele Geld durch den Kopf, die gleich in den Boden rammt.
Auf einmal ging es wieder....ich hatte komplette Steuerfähigkeit....Puh dachte ich....
Leicht hatte ich die Orientierung verloren konnte aber zum Glück noch in unsere Richtung fliegen und landen...

Leider ist der Holm gerissen....
Ja ihr ließt richtig der Holm ist in der Mitte in zwei Teile gerissen....

Foto werden folgen!

Das ganze Spektakel habe wir natürlich aufgenommen.
Das Video dazu kann ich aber erst in einer Woche hochladen.


Meine Frage an euch,
kann es sein das der FY durch das aufschaukeln zu viele Vibrationen bekommen hat und somit kurz nicht richtig funktionierte?
 

sven

Erfahrener Benutzer
#43
hallo... wenn du Pech hast .. halten die kleinen enden zw. Motor und Ruder nicht von der mini Fläche !!! sieht wenig aus was da übrig ist.
einmal in die Kurve und die dinger knicken um...
 
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