Verkabelung ist komplett fertig. Akkus sind auch mit T-Steckern ausgerüstet worden. Im ersten Schritt hatte ich die Proppeler alle links laufend montiert, schon in der Hand merkte ich das starke Gieren. In der Config war die Drehrichtung anders abgebildet, mit gegenläufigen Propellern. Hiermit waren erste Schwebeversuche machbar.
Zuerst war starkes Zittern des Servos vorhanden, den Yaw Wert P wurde richtung 5 veringert. Besserung trat ein, perfekt ist aber bei weiten nicht. Zwischen Stable und Acro merkt man starken unterschied, die kannte ich nicht von anderen Koptern. Der Tri wiegt 290g inkl. Akku nun.
So stark wie erwartet sind die Robbe Motoren auch leider nicht. Schwebeflug ist bei 50 prozent Knüppelweg. Richtig angelernt und Maxtrottle auf 2000 gesetzt hab ich auch schon. Einzig das Timing der Motoren könnte evtl falsch sein.