hi bin florian, 24 und komme aus sonneberg. lese schon eine ganze weile hier mit,
durch die ganzen infos hab ich es geschaft meinen ersten selbstgebauten copter zu basteln.
ziel war es:
-er muss funktionieren und kein schönheitspreis gewinnen
-lange flugzeit
-ruhiger flug
-keine propeller im bild
als rahmen kam natürlich alu aus den baumarkt zum einsatz, 11x11 alu vierkant + 0,8 alublech.
im grunde musste ich zwei rahmen bauen da ich beim bau des ersten rahmens festgestellt hatte das er doch eine nummer zu klein ist.
der finale rahmen hat einen diagonale von motor zu motor von 72cm und wurde auch aus 11x11 aluvierkant + 0,8 alublech gefertigt.
die komponenten sind folgende
naza v2, kompass,gps (überreste von meinem altem phantom)
25a bull tec ecu
Emax MT3510 V2 Brushless Motor 600kv
15x5.5 Propeller Carbon Fiber 1555 1x CCW 1x CW CFK T-Motor Tiger MN Navigator
2x SLS XTRON 5000mAh 4S1P 14,8V 20C/40C
damit sollte theoretisch eine schwebezeit von 30 min bei einem abfluggewicht von 2450g möglich sein.
bilder folgen sobalt ich gerafft habe wie man welche reinstellt
jetzt kommen wir zu der fehlersuche.
heute war mein erstflug, ich bin schon recht zufrieden, er steht für den anfang ganz gut in der luft, macht aber leider komische geräusche...
bilder sagen mehr als tausend worte
[video=youtube;PdqA35VSc_g]https://www.youtube.com/watch?v=PdqA35VSc_g[/video]
er ist wie im video zu sehen komisch am quitschen und vibriert recht stark.
die propeller wurden nach besten wissen und gewissen gewuchtet.
woher kann das bitte kommen?
durch die ganzen infos hab ich es geschaft meinen ersten selbstgebauten copter zu basteln.
ziel war es:
-er muss funktionieren und kein schönheitspreis gewinnen
-lange flugzeit
-ruhiger flug
-keine propeller im bild
als rahmen kam natürlich alu aus den baumarkt zum einsatz, 11x11 alu vierkant + 0,8 alublech.
im grunde musste ich zwei rahmen bauen da ich beim bau des ersten rahmens festgestellt hatte das er doch eine nummer zu klein ist.
der finale rahmen hat einen diagonale von motor zu motor von 72cm und wurde auch aus 11x11 aluvierkant + 0,8 alublech gefertigt.
die komponenten sind folgende
naza v2, kompass,gps (überreste von meinem altem phantom)
25a bull tec ecu
Emax MT3510 V2 Brushless Motor 600kv
15x5.5 Propeller Carbon Fiber 1555 1x CCW 1x CW CFK T-Motor Tiger MN Navigator
2x SLS XTRON 5000mAh 4S1P 14,8V 20C/40C
damit sollte theoretisch eine schwebezeit von 30 min bei einem abfluggewicht von 2450g möglich sein.
bilder folgen sobalt ich gerafft habe wie man welche reinstellt
jetzt kommen wir zu der fehlersuche.
heute war mein erstflug, ich bin schon recht zufrieden, er steht für den anfang ganz gut in der luft, macht aber leider komische geräusche...
bilder sagen mehr als tausend worte
[video=youtube;PdqA35VSc_g]https://www.youtube.com/watch?v=PdqA35VSc_g[/video]
er ist wie im video zu sehen komisch am quitschen und vibriert recht stark.
die propeller wurden nach besten wissen und gewissen gewuchtet.
woher kann das bitte kommen?