Hab jetzt die aktualisierte Version heruntergeladen und getestet. Läuft bei mir leider auch nicht. Aber hab ja die Option auf ein Notebook auszuweichen.
Das hab ich natürlich auch getan und voller Vorfreude mein Gimbal zusammengebaut und angeschlossen, keine I2C Fehler trotz Kabelführung durch die Hohlwellen der Motoren, das ist genial. Ich hätte den Absatz aber natürlich nicht so angefangen, wenn da nicht schon wieder ein Problem wäre.
Die Yaw-Achse spinnt irgendwie. Pitch und Roll konnte ich einigermaßen tunen, aber bei Yaw komm ich nicht weiter. Der Motor wackelt immer schön gleichmäßig hin und her. Wenn man ihr manuell aus der Null-Position drückt, kehrt er (wenn überhaupt) nur ruckartig zurück in die Ausgangspotition. Es scheint als könne er das Rastmoment nicht überwinden. Das ist aber völlig unabhängig davon was ich bei Vmax einstelle.
Ich versuch mal ein Video davon zu machen und es hochzuladen. Vielleicht kann ja jemand mit der holprigen Beschreibung schon etwas anfangen.
Da das Gimbal mit den leichteren Motoren nicht mehr ganz so gut ausbalanciert ist, bin ich gerade auch schon am Drucken eines neuen Yaw-Arms. Kann das evtl. auch das Problem verursacht haben?
Jetzt stehe ich wirklich kurz davor das Projekt in die Tonne zu kloppen und mir irgendwas fertiges zu kaufen
Bin dankbar für jede Hilfe
Johannes