Heute war wieder basteln angesagt. Habe heute Nachmittag meinen Trikopter zerlegt und mir mit den Motoren einen neuen Quadrokopter gebaut. Einen 4. Motor hatte ich ja unlängst zusammen mit 4 nagelneuen Turnigy Plush 18A Regler bekommen.
Ich habe also ein 10x10mm Vierkantholz genommen, 2 Stücke mit je 70cm abgeschnitten, in der Mitte eingekerbt, sodass ich sie über Kreuz verbinden konnte und schon war das Grundgerüst fertig. Wollte zuerst ein Stück Sperrholz für das Zentralstück nehmen, aber am Sonntag wollte ich die Kreissäge nicht unbedingt anwerfen. So habe ich nach einer Alternative gesucht und sie in einer CD Hülle (so eine weiche aus elastischem Kunststoff) gefunden. Die Hülle auseinander geschnitten und jeweils ein Teil oben und eines unten auf das Kreuz montiert. Dann die Regler sowie 2 Akkuanschlusskabel auf ein PDB gelötet und dieses dann auf die CD Hülle geklebt. Dann noch 2 Leisten und ein kleines Sperrholzbrettchen (Restbestände vom Trikopter) raufgeschraubt und darauf eine neue Jausendose als Gehäuse für die Elektronik montiert. In diese dann das Multiwii Board und den Empfänger geklebt und alles angeschlossen. Achja, einen Funkschalter habe ich auch noch auf das PDB gelötet, damit ich da dann das LED Licht anschließen kann.
Unten habe ich noch 2 Holzleisten und ein Brettchen (ebenfalls Reste vom Tri) samt Klettband angeschraubt und darauf die Akkus befestigt. Ich fliege den Kopter mit 2 Akkus parallel, damit auch genügend Power da ist, weil die 4 Regler können schon mal insgesamt 60A ziehen und da macht ein 2200mAh mit 20C vielleicht mal schlapp.
Dann noch schnell alle Regler programmiert (geht mit der Karte super inkl. Startmusik) und den Gasweg für alle Regler eingelernt. Dann noch das Multiwii Board auf Quadrokopter X-Modus umprogrammiert und mal Basiswerte eingestellt.
Insgesamt hat das alles von ca. 11 Uhr bis ca. 19 Uhr gedauert. Dann ging es raus in den Garten zum Erstflug. Was soll ich sagen. Das Teil flog auf Anhieb nahezu perfekt.
Einzig beim Umschalten des Flugmodus von Acro auf Level über den FM Schalter vom Sender ist er plötzlich hochgestiegen. Konnte ich mir zuerst nicht erklären, aber dann bin ich drauf gekommen, dass ich Idiot über den FM Schalter unterschiedliche Gaskurven eingestellt hatte. Als ich dann die Flugmodi auf diesen Schalter legte, hat sich das natürlich ausgewirkt.
Habe das dann behoben und noch die PID Werte etwas korrigiert und jetzt hängt das Teil in der Luft wie angenagelt. Einfach genial, ein Quadrokopter komplett von scratch bis zum Erstflug an einem Sonntag Nachmittag. Hätte nicht gedacht, dass ich das schaffen werde.
Kosten für den Rahmen:
€2 für 2m Vierkantholz
€1,80 für eine Jausendose
paar Cent für Schrauben
CD Hülle war vorhanden.
Rahmenpreis also ca. €5,-
Gesamtkosten ohne AKkus ungefähr €180,- und das Teil fliegt gut. Abstand von Motor zu Motor ca. 46cm, diagonale 65cm.
Setup:
MultiWii SE
4 mal Hextronic DT 700
4 mal Turnigy Plush 18A
4 mal 11x4,7" Slowflyer Props
2 Stück 3S 2200mAh LiPos
6 Kanal Ornage RX Empfänger
Turnigy Funkschalter für LEDs
Aktuelles Gewicht ohne AKkus: 750g.
Was noch fehlt: LEDs und Landegestell. Momentan werden die Akkus als Landegestell missbraucht.
Fotos gibt es hier:
http://yfrog.com/77sany0101jj
http://yfrog.com/mcsany0102j
Ich habe also ein 10x10mm Vierkantholz genommen, 2 Stücke mit je 70cm abgeschnitten, in der Mitte eingekerbt, sodass ich sie über Kreuz verbinden konnte und schon war das Grundgerüst fertig. Wollte zuerst ein Stück Sperrholz für das Zentralstück nehmen, aber am Sonntag wollte ich die Kreissäge nicht unbedingt anwerfen. So habe ich nach einer Alternative gesucht und sie in einer CD Hülle (so eine weiche aus elastischem Kunststoff) gefunden. Die Hülle auseinander geschnitten und jeweils ein Teil oben und eines unten auf das Kreuz montiert. Dann die Regler sowie 2 Akkuanschlusskabel auf ein PDB gelötet und dieses dann auf die CD Hülle geklebt. Dann noch 2 Leisten und ein kleines Sperrholzbrettchen (Restbestände vom Trikopter) raufgeschraubt und darauf eine neue Jausendose als Gehäuse für die Elektronik montiert. In diese dann das Multiwii Board und den Empfänger geklebt und alles angeschlossen. Achja, einen Funkschalter habe ich auch noch auf das PDB gelötet, damit ich da dann das LED Licht anschließen kann.
Unten habe ich noch 2 Holzleisten und ein Brettchen (ebenfalls Reste vom Tri) samt Klettband angeschraubt und darauf die Akkus befestigt. Ich fliege den Kopter mit 2 Akkus parallel, damit auch genügend Power da ist, weil die 4 Regler können schon mal insgesamt 60A ziehen und da macht ein 2200mAh mit 20C vielleicht mal schlapp.
Dann noch schnell alle Regler programmiert (geht mit der Karte super inkl. Startmusik) und den Gasweg für alle Regler eingelernt. Dann noch das Multiwii Board auf Quadrokopter X-Modus umprogrammiert und mal Basiswerte eingestellt.
Insgesamt hat das alles von ca. 11 Uhr bis ca. 19 Uhr gedauert. Dann ging es raus in den Garten zum Erstflug. Was soll ich sagen. Das Teil flog auf Anhieb nahezu perfekt.
Einzig beim Umschalten des Flugmodus von Acro auf Level über den FM Schalter vom Sender ist er plötzlich hochgestiegen. Konnte ich mir zuerst nicht erklären, aber dann bin ich drauf gekommen, dass ich Idiot über den FM Schalter unterschiedliche Gaskurven eingestellt hatte. Als ich dann die Flugmodi auf diesen Schalter legte, hat sich das natürlich ausgewirkt.
Habe das dann behoben und noch die PID Werte etwas korrigiert und jetzt hängt das Teil in der Luft wie angenagelt. Einfach genial, ein Quadrokopter komplett von scratch bis zum Erstflug an einem Sonntag Nachmittag. Hätte nicht gedacht, dass ich das schaffen werde.
Kosten für den Rahmen:
€2 für 2m Vierkantholz
€1,80 für eine Jausendose
paar Cent für Schrauben
CD Hülle war vorhanden.
Rahmenpreis also ca. €5,-
Gesamtkosten ohne AKkus ungefähr €180,- und das Teil fliegt gut. Abstand von Motor zu Motor ca. 46cm, diagonale 65cm.
Setup:
MultiWii SE
4 mal Hextronic DT 700
4 mal Turnigy Plush 18A
4 mal 11x4,7" Slowflyer Props
2 Stück 3S 2200mAh LiPos
6 Kanal Ornage RX Empfänger
Turnigy Funkschalter für LEDs
Aktuelles Gewicht ohne AKkus: 750g.
Was noch fehlt: LEDs und Landegestell. Momentan werden die Akkus als Landegestell missbraucht.
Fotos gibt es hier:
http://yfrog.com/77sany0101jj
http://yfrog.com/mcsany0102j