Hallo
Ich habe Probleme mit meinem neu aufgebauten Mini Quad.
Erstmal zum Setup:
Rahmen: CFK Rhamen mit ca 44 cm Motorenabstand
Motoren: C20 1550KV http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6633
Regler: Plush 10 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4204
Board: KK+ d mit FW KK4.7
Propeller: 6x3
Akkus: bisher getestet 1000mAh - 1800mAh 3S
Empfänger Hitec Optima 6
Gewicht: 370gr ohne Lipo
Nun zu meinem Problem. Ich habe das Board aus einem größere und gut fliegenden Quad ausgebaut um es in dem Mini Quad zu fliegen.
Inbetriebnahme, Knüppelweg eingelernt und Gyrowirkung gecheckt gingen wie gewohnt. Doch leider lässt sich der Quad nicht fliegen. Selbst bei 30% - 0% - 30% (P-I-D) schaukelt sich der Copter kurz nach dem Start so extrem auf das nur noch eine Notlandung bleibt. Halte ich den QC in der Hand und checke ob er regelt, macht es einen gut funktionierenden Eindruck. Doch sobald er selbständig fliegen soll ist er nicht zu kontrollieren.
was kann hier nicht stimmen. Passt mein Antrieb nicht? Alles läuft soweit ruhig und vibrationsfrei.
Gruß,
Michael
PS: Der Aufbau ist noch nicht zu 100% abgeschlossen. Deswegen ist die Verkablung ist noch nicht sooo perfekt...
Ich habe Probleme mit meinem neu aufgebauten Mini Quad.
Erstmal zum Setup:
Rahmen: CFK Rhamen mit ca 44 cm Motorenabstand
Motoren: C20 1550KV http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6633
Regler: Plush 10 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4204
Board: KK+ d mit FW KK4.7
Propeller: 6x3
Akkus: bisher getestet 1000mAh - 1800mAh 3S
Empfänger Hitec Optima 6
Gewicht: 370gr ohne Lipo
Nun zu meinem Problem. Ich habe das Board aus einem größere und gut fliegenden Quad ausgebaut um es in dem Mini Quad zu fliegen.
Inbetriebnahme, Knüppelweg eingelernt und Gyrowirkung gecheckt gingen wie gewohnt. Doch leider lässt sich der Quad nicht fliegen. Selbst bei 30% - 0% - 30% (P-I-D) schaukelt sich der Copter kurz nach dem Start so extrem auf das nur noch eine Notlandung bleibt. Halte ich den QC in der Hand und checke ob er regelt, macht es einen gut funktionierenden Eindruck. Doch sobald er selbständig fliegen soll ist er nicht zu kontrollieren.
was kann hier nicht stimmen. Passt mein Antrieb nicht? Alles läuft soweit ruhig und vibrationsfrei.
Gruß,
Michael
PS: Der Aufbau ist noch nicht zu 100% abgeschlossen. Deswegen ist die Verkablung ist noch nicht sooo perfekt...