vergangene woche habe ich endlich meinen ersten copter fertig gestellt
ich habe in alles in eigenregie zusammengesucht und aufgebaut, bin mit dem ergebnis auch halbwegs zufrieden. als einzige hilfe diente mir dieses forum, antworten auf fast alle fragen konnte ich hier bereits nur durch suchen finden. super forum!
da ich noch etwas geld zur verfügung habe und liebend gerne in meinen copter investieren würde wäre ich sehr froh wenn ihr ein paar verbesserungsvorschläge machen würdet, gerne auch zur verbauten hardware.
ich verwende:
dji naza
hobbywing 15A
Keda 20-26m 1130kv
8x4,5 props (10er sind schon bestellt, möchte ich auch noch testen)
gens ace/turnigy 3s 2200mah 30c
frame und gimbal von quadcopter
leergewicht: 790g
mit akku: 980
mit handykamera: 1100g
zum aufbau lässt sich nicht besonders viel sagen außer ausgepackt und aufgebaut. hab an den ESC's nichts verändert, einfach verlötet.
das erste problem hat sich dann beim kalibrieren meiner turnigy 9x ergeben. hab erst nach vielen fehlversuchen geschnallt das ich die funke auf acro statt heli stellen muss
dann beim testen der motoren ein weiteres problem:
ein motor drehte sich zu langsam und wurde schnell heiß. nach kurzer suche hier im forum war der fehler schnell gefunden und behoben. meine schrauben zur befestigung des motors am frame waren zu lang und haben die spulen im motor berührt.
bei meinem ersten testflug hat sich dann einer der motoren im leerlauf wieder langsamer gedreht als die anderen. ein leichtes klopfen mit der fingerspitze hat den motor dann immer zum normalen drehen gebracht und ich konnte abheben
meine gopro wollte ich erstmal noch nicht montieren, da musste ein altes (unzerstörbares) nokia handy herhalten
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SgTtt8mo9fI&feature=related[/youtube]
wirklich ruhig in der luft war der copter trotz windstille nicht,
dachte mir ein ersatz für den defekten motor würde abhelfen. als ich heute dann den neuen motor eingebaut hatte wollte der copter einfach nicht mehr. 2 gegenüberliegende motoren drehen deutlich sicht- und hörbar langsamer als die anderen 2, weshalb der quadrocopter sich am boden nur im kreis dreht...
ich habe das gefühl das es sich eher um einen software als hardware fehler handelt, denn wenn ich ihn in der luft halte und neige dann drehen auch die langsam drehenden rotoren auf um auszugleichen. am boden stimmt das ganze dann wieder hinten und vorne nicht. ich hoffe ich bekomme ihn bald wieder zum laufen, vielleicht kennt ja jemand hier die lösung des problems
ein bisschen verwundert bin ich auch über geschwindigkeit der motoren.
im leerlauf drehen die moderat, sobald ich nun den gashebel etwas anhebe geben sie plötzlich sehr viel mehr speed. ich kann kaum einen unterschied erkennen zwischen maximaler kraft. ist das normal?
die laufzeit meiner akkus liegt mit etwa 3 minuten auch deutlich unter meinen erwartungen...zu wenig kapazität für das fluggewicht?
Würde mich über ein paar anregungen und antworten sehr freuen.
ich habe in alles in eigenregie zusammengesucht und aufgebaut, bin mit dem ergebnis auch halbwegs zufrieden. als einzige hilfe diente mir dieses forum, antworten auf fast alle fragen konnte ich hier bereits nur durch suchen finden. super forum!
da ich noch etwas geld zur verfügung habe und liebend gerne in meinen copter investieren würde wäre ich sehr froh wenn ihr ein paar verbesserungsvorschläge machen würdet, gerne auch zur verbauten hardware.
ich verwende:
dji naza
hobbywing 15A
Keda 20-26m 1130kv
8x4,5 props (10er sind schon bestellt, möchte ich auch noch testen)
gens ace/turnigy 3s 2200mah 30c
frame und gimbal von quadcopter
leergewicht: 790g
mit akku: 980
mit handykamera: 1100g
zum aufbau lässt sich nicht besonders viel sagen außer ausgepackt und aufgebaut. hab an den ESC's nichts verändert, einfach verlötet.
das erste problem hat sich dann beim kalibrieren meiner turnigy 9x ergeben. hab erst nach vielen fehlversuchen geschnallt das ich die funke auf acro statt heli stellen muss
dann beim testen der motoren ein weiteres problem:
ein motor drehte sich zu langsam und wurde schnell heiß. nach kurzer suche hier im forum war der fehler schnell gefunden und behoben. meine schrauben zur befestigung des motors am frame waren zu lang und haben die spulen im motor berührt.
bei meinem ersten testflug hat sich dann einer der motoren im leerlauf wieder langsamer gedreht als die anderen. ein leichtes klopfen mit der fingerspitze hat den motor dann immer zum normalen drehen gebracht und ich konnte abheben
meine gopro wollte ich erstmal noch nicht montieren, da musste ein altes (unzerstörbares) nokia handy herhalten
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SgTtt8mo9fI&feature=related[/youtube]
wirklich ruhig in der luft war der copter trotz windstille nicht,
dachte mir ein ersatz für den defekten motor würde abhelfen. als ich heute dann den neuen motor eingebaut hatte wollte der copter einfach nicht mehr. 2 gegenüberliegende motoren drehen deutlich sicht- und hörbar langsamer als die anderen 2, weshalb der quadrocopter sich am boden nur im kreis dreht...
ich habe das gefühl das es sich eher um einen software als hardware fehler handelt, denn wenn ich ihn in der luft halte und neige dann drehen auch die langsam drehenden rotoren auf um auszugleichen. am boden stimmt das ganze dann wieder hinten und vorne nicht. ich hoffe ich bekomme ihn bald wieder zum laufen, vielleicht kennt ja jemand hier die lösung des problems
ein bisschen verwundert bin ich auch über geschwindigkeit der motoren.
im leerlauf drehen die moderat, sobald ich nun den gashebel etwas anhebe geben sie plötzlich sehr viel mehr speed. ich kann kaum einen unterschied erkennen zwischen maximaler kraft. ist das normal?
die laufzeit meiner akkus liegt mit etwa 3 minuten auch deutlich unter meinen erwartungen...zu wenig kapazität für das fluggewicht?
Würde mich über ein paar anregungen und antworten sehr freuen.