Guten Tag,
ich habe vor einiger Zeit versucht einen Quadcopter zu bauen und habe aufgrund von mehreren Fehlschlägen das Projekt nicht weiter verfolgt. Allerdings habe ich mich jetzt dazu entschieden das Projekt wieder anzugehen.
Die Idee war damals einen Quadcopter zu bauen der für lange Flugzeiten ausgelegt ist.
Setup:
FC: AUAV-X2
ESC: TURNIGY Plush 18amp Speed Controller
Motor: Turnigy Multistar 4225-390Kv 16Pole
Batterie: Turnigy nano-tech 8400mah 3S 40~80C Lipo Pack
Fernsteuerung: FrSky Taranis X9D Plus
Den Rahmen habe ich mir aus Carbonrohren selber gebaut.
Ich habe den Copter nie zum fliegen bekommen. Jedes mal wenn ich starten wollte ist der Copter nicht gerade abgehoben sondern ist zur einer Seite hin abgedriftet. Ich habe mich auch nie wirklich getraut mal richtig Gas zu geben. Ein Satz Propeller wurde schon beschädigt. Die Flugversuche wurden im Stabilize Mode durchgeführt. Dieser Mode erschien mir am sinnvollsten.
Ich bin mir nicht sicher ob Vibrationen das Problem verursachen. Kann ich den Log auslesen um dieses Problem auszuschließen?
Die Fernsteuerung habe ich so eingestellt (Mode 2) das ich mit dem linken Knüppel Gas gebe. Beim kalibrieren der Fernstuerung im Mission Planner verändere ich allerdings den Pitch mit dem linken Knüppel. Jetzt musste ich die Channel an der Fernbedienung so einstellen das ich mit dem rechten Knüppel Gas gebe um im Mission Planner mit dem linken Knüppel Gas zu geben. Sehr verwirrend!
Der Plan ist mich Step für Step vorzuarbeiten. Also ein Probelm nach dem anderen abzuarbeiten. Ich bin für Vorschläge das oder die Probleme systematischer anzugehen offen.
Ich bedanke mich für eure Hilfe im Vorraus!
ich habe vor einiger Zeit versucht einen Quadcopter zu bauen und habe aufgrund von mehreren Fehlschlägen das Projekt nicht weiter verfolgt. Allerdings habe ich mich jetzt dazu entschieden das Projekt wieder anzugehen.
Die Idee war damals einen Quadcopter zu bauen der für lange Flugzeiten ausgelegt ist.
Setup:
FC: AUAV-X2
ESC: TURNIGY Plush 18amp Speed Controller
Motor: Turnigy Multistar 4225-390Kv 16Pole
Batterie: Turnigy nano-tech 8400mah 3S 40~80C Lipo Pack
Fernsteuerung: FrSky Taranis X9D Plus
Den Rahmen habe ich mir aus Carbonrohren selber gebaut.
Ich habe den Copter nie zum fliegen bekommen. Jedes mal wenn ich starten wollte ist der Copter nicht gerade abgehoben sondern ist zur einer Seite hin abgedriftet. Ich habe mich auch nie wirklich getraut mal richtig Gas zu geben. Ein Satz Propeller wurde schon beschädigt. Die Flugversuche wurden im Stabilize Mode durchgeführt. Dieser Mode erschien mir am sinnvollsten.
Ich bin mir nicht sicher ob Vibrationen das Problem verursachen. Kann ich den Log auslesen um dieses Problem auszuschließen?
Die Fernsteuerung habe ich so eingestellt (Mode 2) das ich mit dem linken Knüppel Gas gebe. Beim kalibrieren der Fernstuerung im Mission Planner verändere ich allerdings den Pitch mit dem linken Knüppel. Jetzt musste ich die Channel an der Fernbedienung so einstellen das ich mit dem rechten Knüppel Gas gebe um im Mission Planner mit dem linken Knüppel Gas zu geben. Sehr verwirrend!
Der Plan ist mich Step für Step vorzuarbeiten. Also ein Probelm nach dem anderen abzuarbeiten. Ich bin für Vorschläge das oder die Probleme systematischer anzugehen offen.
Ich bedanke mich für eure Hilfe im Vorraus!