Octocopter 16 Motoren, quadframe 25mm Baubericht

FerdinandK

Erfahrener Benutzer
#21
Ich verwende seit 1,5 Jahren nur Hobbywing (18,25,30, 40, 4in1) da mir von denen noch nie einer kaputt geworden ist.

lg Ferdl
 

thasony

Erfahrener Benutzer
#25
Leider habe ich ein Problem:

Gestern abend bei zusammenbau ging das LED Modul der Wookong noch und heute nicht mehr.

Folgendes Szenario:
Alles normal angeschlossen, bekomm ich den PMU-ERR (Please check the connection among battery, MC and PMU.)
Wenn ich alle Servokabel zwischen Empfänger und Wookong abschließe geht der Fehler wieder.

Die LED am Wookong Hauptregler leuchtet Rot? und beim PMU immer Grün.


So oder so die LED leuchtet nicht mehr? Finde den fehler nicht :(

Hab mir eine neue PMU aus der usa heute bestellt.
Und diese woche sollte mit glück meine Bluetooth Led kommen.

Aber sonnst wer ne idee?
 

FerdinandK

Erfahrener Benutzer
#26
Hast Du das Servokabel das zum WKM geht richtig eingesteckt? (X1)

lg Ferdl
 

thasony

Erfahrener Benutzer
#28
Hab eigentlich nichts gemacht, nun geht es auf einmal o_O



Soweit alles gut, nur die LED blingt 3 mal Rot, Pause, 3 mal rot (immer langsam)

https://vimeo.com/66670538

Aber den Fehler find ich nicht?!

Das 3 mal Blinken tut er so im Manual Mode, und im GPS und ATI mode nur wenn das Gas auch in der Mitte steht.

Ansonsten blinkt das Led im GPS und ATI mode wenn das gas nicht in der mitte ist 3 mal lang rot wie im video und danach schnell 2-3 mal rot (flash)
 

Yups

Erfahrener Benutzer
#30
Wahnsinnsprojekt :) Sehr geil! Das sieht nach Männerspielzeug aus ;-)

Der Sound macht schon Laune. Die Motoren laufen allerdings nicht gerade gleichzeitig an. Sind die vernünftig programmiert?

Mach weiter so!

Zum Wookong kann ich dir auch nicht helfen.

Gibts vielleicht Ärger mit Masseschleifen oder dem internen BEC der Regler?
 

thasony

Erfahrener Benutzer
#31
Danke!

Ja die Motoren sind zwar alle anständig Programmiert, laufen aber immer irgendwie an. Ich glaub die Regler sind müll dafür.

Werde auf die Hobbywing 40A umsteigen. die Kosten 20€/Stück mit bec, werd bei allen das Rote servokabel wegmachen.

Das 3x rote blinken geht am balkon weg. aber muss mir das jetzt nochmal genauer anchauen. Sieht so aus als wäre die LED defekt, den ich seh immer nur rotes licht, nie ne anfere farbe.
 

thasony

Erfahrener Benutzer
#32
Bin ich mal froh das ich nicht alles übers Internet bestelle. Der Händler wo ich die Wookong her hab, ist 45min per Auto von mir entfehrnt. den habe ich aufgesucht und das Problem für das nur rot blinkende LED:

Das Led modul war defekt! gingen nur mehr die farben Rot! Der Händler hat es sofort ausgetauscht! Super :)

Weiter gings auf nen leeren Parkplatz für den ersten startversuch. Erstmal waren die Propeller falsch drauf und stat abheben, wollte er sich in den boden eingraben :D

Leider fliegt er noch nicht, da folgendes Probleme:

Problem 1: (siehe video)
https://vimeo.com/66758343

Die 2 Motoren NR-3 schalten beim start (abheben) ab. Danach gehts noch kurz bis die LED rot zu blinken anfängt und der copter landet.

* Muss mir noch die drehrichtungen des 3er motors anschauen und die Propeller drauf, sollte aber passen.

EDIT: Am video sieht man wie die 2 Motoren die abstellen, in unterschiedliche richtung drehen, die sollten aber in die selbe drehen... man oh mann...

Problem 2:
Im manual Mode starten die Motoren direkt beim gas geben.
Im ALTI/GPS Mode starten die motoren erst wenn der gasweg bei 50% liegt (alle).

-------


Der sound ist mal hammer :) Das erste mal abheben ist immer so ne sache, ... :D aber immerhin nix kaputt :)
 
Zuletzt bearbeitet:

Yups

Erfahrener Benutzer
#34
Du machst es einem wirklich nicht einfach. Dein Aufbau ist so ungewöhnlich, da muss man sich als aussenstehender erstmal reindenken. Ich würde erstmal das Problem mit der Drehrichtung lösen, evtl. kommst du dann automatisch zu deiner Lösung.

Ansonsten ist das Teil echt beeindruckend!
 

thasony

Erfahrener Benutzer
#35
Problem 2 ist kein Problem sondern soll so sein
Echt? Wie verhaltet sich das dann beim fliegen?
Die Motoren starten erst bei ner Gasstellung von ca 50% und hebt darüber ab.
Wenn ich bei 50% bin sollte er schweben.
unter 50% sinkt er langsam?
Ist ja dann etwas anders als bei der naza-m

Du machst es einem wirklich nicht einfach. Dein Aufbau ist so ungewöhnlich, da muss man sich als aussenstehender erstmal reindenken. Ich würde erstmal das Problem mit der Drehrichtung lösen, evtl. kommst du dann automatisch zu deiner Lösung.

Ansonsten ist das Teil echt beeindruckend!
Ja der aufbau ist eigentlich wie beim Ferdl nur mit anderen Frame. Ich hoffe das er sehr stabiel und ruhig fliegen wird. Werde denke ich morgen Zeit haben die Motoren richtig zu stellen und dann einen neuen versuch wagen.

Habe jetzt 4x 6S 5100mAh Lipos.

Gewichte
Copter 5,3kg
LiPos 3,1kg

Summe 8,4kg

Gimbal mit Kamera und FPV System wird max 1,6kg wiegen. Dann ist der Copter (AIR.16) bei einem gesamtgewicht von ca 10kg...
 

thasony

Erfahrener Benutzer
#36
2 Setups sind geplant:

Setup 1 - 4x 5100mAh / 6S
Gewicht max 10kg

Flugzeit Vollgas*: 6.1 min
Ø Flugzeit: 7.9 min
Flugzeit Schweben: 16.7 min




Setup 2 - 4x 8000mAh / 6S
Gewicht max 11,3kg

Flugzeit Vollgas*: 9.5 min
Ø Flugzeit: 11.9 min
Flugzeit Schweben: 22.2 min

 

wolfes1126

Erfahrener Benutzer
#37
Aso, die strten erst bei 50%
Das ist dann nicht normal... Standgas sollten sie nach Aktivierung per Knüppel haben.
Entweder mal das Standgas im Assistenten höher stellen oder ALLE Regler nochmals EINZELN am Empfänger den Gasweg einlernen. Danach solltest du eigentlich Standgas haben
 

thasony

Erfahrener Benutzer
#38
Aso, die strten erst bei 50%
Das ist dann nicht normal... Standgas sollten sie nach Aktivierung per Knüppel haben.
Entweder mal das Standgas im Assistenten höher stellen oder ALLE Regler nochmals EINZELN am Empfänger den Gasweg einlernen. Danach solltest du eigentlich Standgas haben
Danke.
Seltsam ist eigentlich das im Normal Mode, die motoren sofort anspringen und in den anderen Modes erst bei 50% gas.

Da ist noch einiges zu tun vor dem wochenende...
 

wolfes1126

Erfahrener Benutzer
#39
Hast du die regler denn schon mal alle einzeln am Empfänger angelernt ??
Meine jetzt natürlich auch nachdem sie evtl. geflashed wurden (falls sie das wurden)
 

FerdinandK

Erfahrener Benutzer
#40
@thasony
Man muss es so formulieren, gibt nicht so viele Kopter die so ruhig schweben obwohl (zumindest) ein Motor verkehr herum läuft. Hast den X16 gleich beim Erstflug einem Extremtest unterzogen.

Das mit dem Gas im Atti sollte nicht sein, nochmal die Fernsteuerung im GUI kalibrieren und die Regler nochmal einlernen (wurde eh schon geschrieben, zur Sicherheit nochmal).

lg Ferdl

P.S: Das Schwierige bei einem X16 ist alles richtig anzustecken/zu verdrahten/zu programmieren, ... . Richtig gut fliegt er erst, wenn alle Fehler gefunden und beseitigt wurden :D
 
FPV1

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